某化工厂脱盐水装置为生产装置提供精制脱盐水,反渗透装置是脱盐水的心脏。该装置在运行过程中反渗透一段的前面一支膜进口端面有少许杂质,膜有裂口,并且膜有不同程度的变形,膜内部颜色变黑,反渗透段间压差增加,影响膜的正常运行,产水量下降,生产用水不足。因此,急需要对反渗透装置保安过滤器进行改造。
一、原因分析:
1、反渗透装置进水,由两台保安过滤器过滤,每台内装62支φ63mmx1000mm喷熔滤芯,过滤精度5μm,滤芯两端采用橡胶垫及钢板施压密封。施压过紧或滤芯堵塞都可能导致滤芯弯曲变形造成泄漏,在运行一段时间后滤芯易出现变形甚至断裂,从而出现少许杂质旁漏而直接到达反渗透膜,造成膜的堵塞,影响膜的正常运行和生产用水。2、保安过滤器底部珊板厚度5mm,材质为304,长时间施压,珊板变型,安装滤芯时,滤芯下端密封出现缝隙,密封效果下降。3、保安过滤器密封点较多,每台有130个密封点,泄漏量变大。4、使用一定时间后,滤芯表面被杂质及微生物堵塞,过滤效果降低,导致保安过滤器进出口压差变大,滤芯变形,失去密封效果。
二、改进措施:
针对上述存在的不足,技术人员对客户的保安过滤器滤芯及其密封方式进行了优化改造,具体改造方案如下。
1、改变保安过滤器滤芯,用Φ155mm×1115mmPP折叠大流量滤芯代替Φ63mmx1000mmPP喷熔滤芯,改用后的过滤器滤芯为12支,每支滤芯60~80m3/h。
2、改造珊板,滤芯两端采用V型橡胶圈密封,密封效果好不易泄漏。
三、使用效果分析:
1、反渗透装置膜进口端面没有任何杂物,膜端面干净,膜内部颜色正常,膜段间压差稳定,产水量正常。2、大流量保安过滤器采用PP折叠大流量滤芯,过滤面积大,过滤器壳体小,占地面积小,成本相对要低很多;3、滤芯更换周期延长,保安过滤器的使用寿命延长,减少了滤芯更换和设备检修维修成本。